2發電機振動原因分析及處理過程?

針對法國阿爾斯通公司330MW機組發電機振動問題進行分析,將振動處理的經過進行論述,找出造成振動的主要原因,供分析同類型問題時做為參考。[關鍵詞] 發電機 振動 維修處理1 #2發電機振動產生經過 蒙達公司#2發電機組系北重-阿爾斯通公司生產的T255-460型,該機組採用自激式旋轉二極管無刷勵磁系統,冷卻方式為水-氫-氫。#2發電機組
於2003年3月份進行了投產後的首次標準性大修,修前未發現機組有任何異常狀況。在4月30日機組啟動併網後各運行參數正常。第二天巡視發現勵磁機端蓋
垂直振動值達0.14mm。已經嚴重超出了振動監督的合格範圍,隨即停機進行了檢查處理。以下詳細介紹處理經過及原因分析。

2 前兩次處理經過及原因分析

2.1 2003年5月1日停機後,根據出現振動的部位分析,主要集中在勵磁機本體處。而且勵磁機的電樞是懸掛在發電機轉子端部,造成振動的可能性極大。勵磁機解體後檢查未發現安裝有異常情況,重新校核聯軸節的螺栓力矩為1470N.m,勵磁機電樞外圓端部擺度測試值如表1

表1 勵磁機電樞外圓端部擺度數值

兩對稱點的代數差均小於0.08mm(標準),說明該點的安裝質量符合要求。勵磁機
裝復後衝車至3000r/min,勵磁機端蓋垂直振動值達0.22mm。根據振動情況可以看出勵磁機檢查未出效果。隨後邀請西安熱工研究所專家來廠協助診
斷,為了儘快消除振動,對勵磁機電樞端部平衡塊進行了配重試驗,通過3次增減電樞端部平衡塊,使得振動消除發電機#7、#8瓦處的軸振和瓦振明顯降低,於2003年5月14日,併網帶負荷運行,啟動後振動測試數據如表2

表2 首次帶負荷的振動測試值

#2機組啟動後,經有關專家和蒙達公司專業人員共同分析,一致認為造成發電機振動的主要原因為

1)發電機和勵磁機內部存在碰磨,集中表現在勵磁機電樞部位;

2)汽輪發電機組存在膨脹不均勻和熱變形。

2.2 #2機大修後從5月14日啟動後運行至7月份,發電機振動未發現異常情況。當進入夏季高溫時,發電機的冷、熱氫溫度提高大約15℃,此時發電機

的振動發生了明顯的變化,2003年10月14日測試振動的結果如表3

表3 機組運行5個月後的振動測試值 ,

對運行中振動跟蹤結果進行分析,得出以下結論

1) 發電機內氫氣溫度對勵磁機振動的影響特別敏感,振動大小隨著氫氣溫度的變化而變化

2)機組無功負荷的變化,對勵磁機振動的影響也較大。#2機組的無功負荷一般只保持在30Mvar左右,無功負荷升高後勵磁機的振動明顯增大。

運行一段時間後,勵磁機的外部振動再次達到0.11mm左右。根據現場的實際情況,
於2004年3月16日停機小修,再次對勵磁機振動進行處理。勵磁機揭蓋檢查後在其端部增加平衡塊75g,發電機#7、#8振動分別降至0.012mm至
0.016mm,通過配重後調整氫氣溫度和無功負荷,運行不久以後勵磁機部位的振動值又上升到了0.13mm,發電機組在振動超標的情況下維持運行。

3 #2機組B級檢修中對勵磁機振動的分析及處理

3.1振動影響著整個汽輪發電機的安全可靠運行,而且超過允許值的振動將帶來許多危害,大致可以分析為以下幾個方面:

1)引起動、靜部分磨擦,並且加速這些部件的磨損,產生偏磨。

2)使某些部件產生過大的動應力、導致疲勞損壞,其中以軸瓦鎢金碎裂及燒損軸瓦居多。

3)使汽封、油封間隙加大而降低機組熱效率。

4)引起某些堅固件的斷裂和鬆脫,如軸承座地腳螺栓斷裂、鬆動。

5)使定子鐵芯疊片或定子繞組絕緣損壞引起短路

根據水電部對3000r/min的汽輪發電機的軸承振動幅值的規定如表4:按這一標準規定判斷,#2勵磁機的振動處在不合格的範圍內,這將對發電機組的運行造成極其嚴重的危害,所以,必須停機進行振動處理。

表4 汽輪發電機的軸承振動標準

3-2 前次大修中發電機存在並處理的異常情況

1) 發電機#7瓦軸頸處有3道劃痕,其中最嚴重的一處寬4mm,深2.5mm,對該劃痕進行了微弧焊處理,並更換#7瓦。

2) 汽輪機的高、中壓缸前後軸封及隔板汽封有磨損,對磨損嚴重的汽封進行更換,整個通流部分間隙調整在標準範圍內。

3) 低、發中心高低偏差0.75mm,對發電機兩側基礎進行的調整,使中心高、低差達到標準要求0.04mm,左右0.00

4) 勵磁機電樞與發電機轉子連接的剪切銷釘中有一個犯卡,通過檢修現場的手段未能拔出,原位進行了回裝。

5) 經試驗檢測出有3個旋轉二極管反向耐壓超標,用天平稱重後保證質量不變的情況下進行更換,避免由於質量不平衡造成振動。

根據上次大修中發電機存在以及處理的問題,分析了造成機組振動的原因,決定利用#2機組B級檢修的機會對發電機進行解體檢修,對機組的振動問題做一次徹底處理。

3-3 B級檢修中對發電機振動的處理經過

發電機長期在振動超標的情況下運行,造成的危害是顯而易見的,這樣下去對機組安全穩定造成極大的危害。北方聯合電力公司會同北京汽輪電機有限公司的相關專業人員,組織召開了#2機組處理振動的專題會議,決定進行發電機解體檢查,並且對轉子返廠做動平衡試驗。

3.3.1停機前做發電機空載無勵磁狀態下的振動測試,結果如表5:

表5 2005年大修前空載測試振動

3.3.2轉子匝間短路故障錄波未發現異常

3.3.3發電機解體後檢查處理的項目及內容

1)發電機轉子返廠,進行了轉子單獨以及轉子與電樞一體的動平衡測試,動平試驗完全合格。

2)轉子回裝前的絕緣電阻,直流電阻及交流阻抗測試合格。

3)對#7瓦軸頸處微弧焊處理的劃痕進行檢測,發現其中一處高出0.14mm,經過研磨後使軸頸光滑並達到一致

4)#7軸承下瓦鎢金局部受損,將#7軸承更換為原始安裝時所用的軸承,並對軸承球面進行刮研,使得接觸合格。

5)勵磁機電樞與轉子連接的剪切銷釘間隙稍大,所有銷釘重新制作並更換。

6)發電機定子繞組端部振型模態試驗及引出線的固有頻率測試均合格

7)冷卻器內部固定螺栓檢查,緊固狀態良好

8)發電機定子調整墊片原為多個鐵皮墊疊加,本次檢修全部更換為不鏽鋼墊片,而且每處不超出三片,沿發電機縱向呈階梯狀佈置,左右厚度完全相同。

9) 發電機與低壓轉子重新調中心,二者圓周差<0.005mm,端面差<0.005mm,對輪連接後調整其同心度<0.03mm

3.3.4運行中轉子匝間短路故障錄波未發現異常

3.3.5勵磁機安裝的關鍵點

#2發電機組的勵磁機是旋轉無刷勵磁系統,勵磁機懸掛在發電機的轉子端部,勵磁機電樞對發電機的振動影響特別大,所以勵磁機安裝過程中有以下一些工序應嚴格要求;

1)電樞安裝如圖1所示,d和d1直徑尺寸差值(即間隙)應≥0.6mm,若<0.6mm,應修整導杆絕緣層

外圓(d)

2) 電樞安裝後慢轉動轉子,用百分表檢查圖2中A、B、C、C、D、E、F各部位的外圓跳動偏差,C點部位外圓跳動兩對標稱點的代數差應≤0.20mm,間隙K≤H1-H。將各組數據調整在合格範圍.。

3)勵磁機電樞的安裝。檢查電樞所帶的平衡塊一定要緊固,軸銷與銷孔只有0.01mm的間隙,否則會造成安裝困難或晃度過大。

4)轉子接地檢測裝置回裝時,要將發射器底座邊緣與止口配合好,避免發射器裝偏,引發勵磁機的擺動。

4、結論

引起汽輪發電機組振動的原因有很多,主要有電磁和機械方面。發現振動超標後一定要仔細判別振動原因。

4.1為了確定是否屬於電磁方面的原因,首先應觀察三相電流是否平衡,如不平衡則產生100HZ的振動;其次,再保持負荷值一定,在較大範圍改變勵磁電流,觀察勵磁電流對振動的影響,如果隨其變化,振動也急劇變化,就表明振動原因是轉子繞組存在匝間短路。

4.2為了確定是否屬於機械方面的原因,可保持勵磁電流一定,若振動隨著有功負荷變化,則表明振動是由於機械原因引起的,通常應在汽輪機上或在汽輪機與發電機聯
軸部位上尋找原因,如果振動值較大,而且不隨勵磁電流或負荷的變化而變,這種現象也屬於機械原因引起。轉子旋轉產生的機械振動。主要表現為50HZ和
100HZ兩個頻率;50HZ的振動主要由轉子不平衡引起,並通過軸承、端蓋偉給機座,減小的辦法就是提高轉子大齒和小齒兩個方向的剛度不同引起的

4.3機組檢修後的安裝,一定要嚴格按照質量標準和工藝要求進行,技術數據調整在合格的範圍內,儘量避免由於安裝、調試的質量原因而造成振動,使發電機組在優良振動的條件下穩定運行。

相關問題答案