六西格瑪融入TPM裝置管理實踐步驟?

六西格瑪管理通過自上而下的活動,在企業內部形成一種以客戶為導向,以流程為載體,以資料為依託的全員參與的企業文化。而TPM也是這種文化,強調全員參與,通過改進,提高綜合裝置效率,從而滿足客戶需求。六西格瑪和TPM裝置管理都是強調人員的參與,尤其是一線員工,組成一個個小的團隊,成為企業內部的小細胞,開展活動。  1.建立備件管理模型,科學制定採購計劃,降低備件庫存。為解決管理存在裝置種類繁多、庫存結構不合理等問題,專案小組以降低庫存比例最大的捲包配件庫存為目標,運用六西格瑪方法,建立了一個新的數學模型用來計算備件的安全庫存。同時,引入經濟訂貨點概念,實現高低限調整動態管理設計合理的備件庫存邏輯模型,重新設定安全庫存,修正庫存低限、訂貨點、庫存高限等引數,實現了採購計劃制定由經驗決策向科學決策的轉變。以fk機模型為例,企業對fk機的2373種備件進行分類,並重新確定安全庫存。按照採購決策模型計算新的安全庫存,fk機庫存金額下降約17.24%,pt機庫存金額下降約20.65%,為下一步的降低庫存提供了指導依據。  2.通過過程認證制度的應用,規範裝置控制基準,保障裝置的穩定執行。專案小組選擇兩個捲包機組,找出每個工序的關鍵輸出點,根據關鍵輸出點的差異確定關鍵工序和關鍵特性。針對篩選出來的主要關鍵特性設定控制基準,並在此基礎上制定維修作業規範和維修作業指南。通過過程控制計劃,督促責任人定期對控制專案、點檢專案進行檢測。實驗性地引入了fmea(潛在失效影響分析)和spc(統計過程控制)兩個工具。專案的實施提高了裝置執行的穩定性,捲包車間濾棒吸阻不良品率下降10579ppm,煙支吸阻不良品率下降3122ppm,包裝外觀不同專案不良品率也得到大大降低。  3.應用視訊監控系統,分析快速執行裝置存在的質量缺陷。裝置管理創新專案大膽嘗試在高速執行的裝置上應用視訊監控系統,對無法通過全數檢驗、質量問題出現概率又低的產品進行全過程視訊監控。在對捲菸某牌號小盒封籤包裝不良的質量缺陷視訊監控中,三天共發現了75盒小盒封籤不良煙包。通過回放畫面,找出了產生不合格產品的時間點,並將當時的裝置狀況與出現不合格的因素進行全面對照分析,發現了產生不合格的關鍵因素,及時採取了對策。活動結束後,小盒封籤不良率已由14.5/盒/班降為7.3/盒/班。  4.基於5m+1e(編者注:man—人、machine—機器、material—材料、method—方法、measurement—測量、enviroment—環境),建立科學分析機制,提升過程能力。小組成員針對hxd烘絲機的工作原理及結構特點,從人、機、料、法、環、測幾個方面對hxd出口含水率波動大的原因進行分析,匯出33個潛在因子,並從中識別出6個主要因子,分別從裝置、工藝、人員等方面採取了相應措施。rcc工序過程能力從0.76提高到1.37,hxd烘絲機出口葉絲含水率的標準偏差從0.31降低到0.27。  5.開展資料分析,確定關鍵原因,快速保障新裝置的穩定執行。為進一步提高裝置有效作業率,專案組對2008年引進的兩臺頻繁出故障的包裝機進行了故障履歷分析。篩選出了ch、鋁箔紙、商標紙、封籤等主要故障部位,找出7項導致部位頻出故障的關鍵因子。通過新方法的應用,新機的有效作業率明顯好轉,由76.4%上升到了85.1%,僅用半年時間便進入了穩定期,明顯少於原有裝置需要1年進入穩定期的時間。  6.全員參與,逐步建立以指標為導向的自主維護機制。在影響濾棒甲等率的專案中,專案組新增了裝置清潔樣本,規範了操作工的清潔操作流程,加強了維修工的巡檢力度,有效提高全員參與意識。此外,還每天跟蹤並公佈相關資訊,開展明星機臺評選,形成了你追我趕的良好氛圍。專案結束後,成型機故障率從0.63%下降到0.47%,濾棒甲等率從82%上升到91%。  充分發揮六西格理論和工具,去指導TPM裝置管理活動的開展,六西格瑪理論就是建立在資料的基礎上的,而TPM裝置管理不要求有強勁的資料支撐。然而在開展TPM裝置管理的活動過程中,其實有大量的資料會出現,這是我們就需要充分利用這些資料為我們服務。然而使用這些資料的方法,會自由而然的想到六西格瑪工具。利用六西格瑪工具,去找出我們一些容易遺漏的因子或關鍵部分。

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