球磨機執行異常的原因和解決辦法?

這裡我們總結了四個球磨機不正常工作的原因及相應的解決方法,使用者可以參考自己所遇到的問題是否在下面四個問題當中,以便參考得到解決。

一、包磨或叫悶磨

現象:球磨機進料和出料推動平衡,磨記憶體料過多,磨音發悶,球磨機電流負荷下降。磨尾下料少,磨頭不能出現反料現象。

原因:

1、喂料過多或入磨物料粒度過大、硬度大而未能及時調整喂料量;

2、入磨物料水分過大,通風不良,造成隔倉板堵塞,史磨記憶體料過多,對鋼球產生嚴重的緩衝作用,降低研磨體的能力;

3、鋼球級配不恰當。當第一倉小球過多試衝擊力不足,或鋼球消耗後未能及時補充因而使粉磨能力降低;

4、隔倉板磨壞,研磨體串倉而造成級配失調;

5、閉路磨機的選粉效率低,回料過多,增加了球磨機的負荷。

解決方法:查明原因,分別解決。一般先減少喂料量,如果效果不明顯,則需停止喂料或加入幹礦渣等助磨物料,待磨音正常後,再逐漸加料至正常操作。若這些措施仍然無效的話,那麼則需要停磨處理了。

二、包球

現象:磨音低沉發生“嗚嗚”的響聲,磨尾滾筒篩上水汽大,物料潮溼,研磨體上有一層細粉,球磨機分磨能力減弱,以至造成磨尾排出大量的粗顆粒物料。

解決方法:若因物料水分太大,則應加強物料的烘乾,乞討用乾料或臨時加入少量幹礦渣,使之逐漸消除包球;

若風管堵塞,通風不良,磨內水汽排不出會引起包球,這時應清掃風管,改善通風;

三、隔倉板篦縫堵塞

現象:隔倉板的篦縫堵塞後物料不能通過,使流速減慢,造成飽磨。

原因:入磨物料水分過大,通風不良,磨內水汽不以排除,使潮溼物料粘結於篦空中,或因碎鐵雜物等堵塞在篦孔中。

解決方法:降低物料水分,清除篦孔堵塞物。

四、研磨體竄倉

原因:一是隔倉板固定不穩,篦板掉落;二是篦孔磨大,沒有按照更換隔倉板以及研磨體磨損後直徑太小造成的。

解決方法:停磨檢查,分別處理。

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